簡介
節能減排、提高能源利用效率,完成能源消費“雙控"目標,是一項長期艱巨的戰略任務。
變頻器因其良好的啟動性能、調速性能和節能效果而成為油田推廣最多的動力拖動方式。但是,變頻柜工作中存在兩大問題:1、高次諧波嚴重,易導致變頻設備周邊機電設備承受高壓、線圈鐵芯產生高溫而燒壞機電設備。2、變頻柜內部通風-般需采用兩臺風扇扇熱,但這兩臺風扇只要控制柜通電,無論春夏秋冬,都白天黑夜地保持全速運轉,一年中有一半時間通氣設備在做無用功,造成大量的電能浪費,也影響風扇的壽命,增加運維費用。為了減少高次諧波對雙散熱風扇壽命侵害,同時對雙散熱風扇進行自動節能控制降低無效能耗,我司開發了變頻柜節能及保護控制器(已申請了國家專利)。產品采用高可靠固態電路(故障率極低,使用過程不用日常維護),內有抗高次諧波自動電子平波電抗器、智能雙風扇感溫節能控制、工作狀態指示等輔助電路組成。在原變頻控制的控制電路供電至風機的供電線路中,串入安裝即可長期穩定工作。
變頻柜節能保護控制器達到的目標:
1、節電方面:
對于深秋、冬天、初春,山東的環境溫度均低于25C(見附表),變頻器的工作環境溫度為-10-50C,本控制器設計柜內溫度225"C時風機單風機開始工作,柜內溫度230C時,雙風機工作。
按照一個年產量100萬噸原油的采油廠,全廠800套變頻柜推廣后,每年節電量估算如下為:
① 溫度偏低的時段以每年6個月(10月到3月)計,風扇不工作:
200瓦*24小時*30天*6月*800套=69.12(萬度/年)。
② 溫度溫和時段季節以3個月(4月、5月、9月)計,單一風扇非全速工作,夜間甚至可能停止工作,以單風扇60%平均負荷計:
200瓦*40%*24小時*30天*3*800套=13.82(萬度/年)
合計節電=65.5+9.85=82.94(萬度/年)
按照平均工業用電0.9元/度,年節約電費支出75萬元,節電經濟效果非常突出。
2、節省配件、人、車費用
機械損耗方面:全年減少風機運轉時間一半,減少風機械磨損,延長設備機械部件使用壽命。
高次諧波方面:由于有效降低了風機供電的高次諧波,減小了風機發熱現象,避免了高次諧波導致風扇電機線圈燒毀現場的發生。
全廠800套變頻柜推廣后,按每年從原來的20%損壞率降到1%。年節約風機成本為:800*0.19*260元23.9萬/年
全廠800套變頻柜推廣后,以更換風機使用一臺車、一位操作人員計。年節約風機維護成本為:800*0.19*(330+400)元211萬/年
全年合計可節約電費和節省配件、人、車費用合計達89.9萬。
控制器基本技術指標
使用極限環境溫度 | -40℃ ~+70℃. |
溫度控制范圍 | 0 ~+50℃(可選)。 |
自身功耗 | <1W |
安裝尺寸(長*寬*高) | 115*76*45。 |
安裝場景